冶金设备的维修_高炉鼓风机液压系统的调整改进措施
①用二位四通电磁阀替换静叶控制阀组中的三位四通电磁阀,并对控制程序进行了相应的修改。对二位四通阀备件进行清洗,并委托液压专业厂测试,使其机能满足图F要求。修改后电磁铁得失电顺序及控制状态见下表。
6号风机静叶调整及电磁铁顺序表
序号 |
工作状态 |
静叶角度 |
伺服阀通道 |
电磁阀通道 |
1 |
停机 |
保持14° |
失电封闭 |
失电通油 |
2 |
释放 |
14°~28° |
右位得电 |
得电封闭 |
3 |
自动调整 |
28°~70° |
右位得电或左位得电 |
得电封闭 |
4 |
安全运行 |
70°~28° |
左位得电 |
得电封闭 |
5 |
停电保护 |
70°~14° |
失电封闭 |
失电通油 |
从上表可以看出,风机停机及停电保护状态下,伺服阀失电通道封闭,换向阀失电通油,静叶快速回到14°;风机在静叶释放、自动调整、安全运行状态下,换向阀得电,油道封闭,由伺服阀闭环调节静叶开度大小。
②在对系统管路、阀台清洗循环的基础上,更换了高清洁度的液压油。机组检修停机系统泄压后,从油箱的最低泄油口排出旧油(颜色发黑,老化严重),清洗油箱,用面团沾净、绸布擦拭后,装入NAS8级新油;然后将系统所有的油管串联短接,更换过滤器滤芯,开启两台工作泵打循环,根据压差值(大于0. 15MPa)及时更换滤芯,拆卸、清洗阀块;油循环三天后,再次将油箱油放出并擦拭干净,再换上NAS8级新油,更换新泵,循环一段时间后,回装元件及油管,进行空负荷试车。
③调整变量柱塞泵的恒压点至12.5MPa左右,并适当调高泵站安全阀压力。首先松开泵的调节装置和溢流阀螺钉,关闭泵出口球阀,启泵后,同时调紧,使压力逐步上升并使溢流阀不溢流(其回油管不发热),观察压力表至12.5MPa即可。
④先调整泵调节装置,使压力上升至14MPa,如上不去则调溢流阀,至14MPa后,调松泵调节装置,使压力下降至12. 5MPa,观察2~3min,手摸溢流阀回油管,看是否发热,如还发热,再拧紧溢流阀1~2扣,将其锁死。
⑤对原动力油站进行改造,在油站中增加了旁路循环过滤、冷却装置,既可以实现控制油温的目的,又可清除系统运行中的机械杂质,保持油品清洁度。改造后的动力油站中使用了避振喉、连接软管、电机泵底座减振垫等装置,为机组液压系统的稳定运行提供了保证。
经过改造,机组实现了自动控制程序运行,静叶自动释放时动力油压稳定,油液清洁度保持在NAS7级以上,油温保持在60℃以下。系统运行稳定,达到了预期效果。