工程机械_D375A-2型推土机铲刀举升缓慢故障剖析及改进
(1)铲刀举升缓慢故障剖析
液压缸活塞的运动速度取决于进入该缸的流量,从以上的油路分析可知,进入铲刀举升液压缸的油的流量的多少除了和铲刀升降阀3的移动位置有关系外,还和流量控制阀4所处的位置(即负载反馈压力的大小)有关。如果铲刀升降阀3完全打开,压力损失最小,则流经梭阀19的反馈油的流量最大,流过节流阀6后流量也最大,压力也最大,使得流量控制阀4的控制油的左侧油压等于右侧油压,弹簧的弹力将流量控制阀推向右边,大小泵合流的油全部进入液压缸;如果铲刀升降阀3的反馈油经梭阀19流过节流阀6后到达流量控制阀4的左侧时,流量损失很多,压力损失就很大,流量控制阀4的左侧控制油油压小于右侧油压,弹簧被压缩,流量控制阀向左移动,大小泵的油就会有很多的油流回油箱,而不是进入液压缸,液压缸只会缓慢运动。
①由于负载反馈油路的特殊性:管径小、流经点多、线路长;在节流阀6处被节流。因此不难看出,引起铲刀提升乏力的真正原因是负载反馈油路内部的泄漏,产生压差,流量控制阀4的左侧控制油油压小于右侧油压,流量控制阀向左移动,大小泵的油经此阀流回油箱,而没有全部进入液压缸。
②推土机刚启动时,液压油黏度相对较高(油的黏度和温度成反比),负载反馈油路的泄漏量较少,故障不明显,随着油温的上升,泄漏量增多,铲刀每次提升所需时间增加,液压泵做功(带负载运转)时间也增加,加速了油温的上升速度,同时铲刀提升缓慢的故障便明显出现。
③液压控制阀经长期使用,阀芯和阀体之间、主溢流阀5的阀芯锥面处等均存在着不同程度的磨损;另外,负载反馈油路流经点多、管道狭窄、节流阀6处有节流,更增加了泄漏,对系统的影响也最明显。当磨损达到一定程度,铲刀提升缓慢的故障便开始出现。随着磨损量的增加,故障变得越来越明显,以致无法使用。
(2)改进措施
措施一:排除此类故障最简单的办法就是更换液压控制阀、主溢流阀总成。但是,液压阀总非常昂贵,且备件依赖进口,到货周期长,影响生产。
措施二:采取有效的办法对负载反馈油路中的泄漏进行补偿,使流量控制阀不到位的问题得以解决。
具体实施:拆下主溢流阀左端的堵头,用钻头将节流孔c扩孔至2~2.5mm(原孔径为1.5mm),由于加大了c处的流通截面,缩小了节流孔前后的压力差值,经现场试验,效果非常明显。
(3)结论
①采用此种方法可以延长液压控制阀的使用寿命。由于对负载反馈压力进行了补偿,解决了流量控制阀不到位的问题,液压泵每次做功(工作机构升降)循环的时间缩短、效率提高、油温趋于正常,极大地改善了液压泵、密封件的工作环境,延长了液压泵、密封件的使用寿命,并提高了推土机的使用效率。采用此种方案,先后对四台D375A-2型推土机进行了改进,经两年多的使用证明,方案可行。
②采用此方法对无松土器的推土机机型较为合适(因为铲刀提升液压缸活塞上有活塞阀),对配有松土器的机型要注意不可以将节流孔c扩得过大,应逐步加大孔径(每次加大0.1mm),并做试验,直至提升无力故障消失且液压系统压力不增加为限。要做好记录,防止混用。