水电设备液压故障诊断与维修_ 启闭机液压故障分析处理
(1)常规故障分析及处理
①启门时,一缸动作,一缸不动,偏差超过正常范围,系统被迫停机。原因:长期不运行,调速阀中的各单向阀、单向节流阀发卡,打不开。处理:首先将闸门落至底坎,可纯手动操作(自动操作已失效),即手动启动软启动器,电机启动,这时PLC内程序不执行任何指令,电机处于空载运行状态;其次用工具(钟表起)先后顶动DT5、DT6阀芯,手动执行落门动作,直至闸门全关至零位;拆洗调速阀及单向阀,回装后启门正常。
②闸门全关后,一侧液压缸行程已至零位,另一侧还有局部开度。原因:纠偏不灵或瞬间失效。处理:将闸门重新提起小开度后再落。
③左右缸下腔压差大,某一缸下腔的压力值已达到系统低压报警值,但此时闸门并不存在较大不同步。原因:由于负载的变化,使作用在某一缸上的力较大,而另一缸的力较小,液压缸下腔压力瞬对达到低压报警值。处理:在保证设备正常运行.的前提下重新调整压力继电器动作值,根据现场实际分别整定各闸门的低压报警值,保证两缸同步。
④液压缸下滑。原因:液控单向阀阀芯上的密封圈损坏。处理:闸门在全关位时拆除液控单向阀阀芯,更换密封圈。
(2)现场故障分析
某时刻,远方全关5号表孔闸门,当闸门关到46.4%时,CCS报警:5号表孔启闭机左管破裂被检测到;5号表孔启闭机l号、2号液压泵故障;表孔闸门命令失效发生;5号表孔闸门开度测量值故障被检测到。现场检查为闸门左右缸行程不同步,偏差大,经处理后远方全关5号表孔正常。
①现场现象 5号表孔闸门垒关操作过程中出现左缸开度4626,右缸开度4600,1号,2号液压泵故障。
②分析 闸门下落时,由于主油路左缸下腔出流的流量较小,左缸下落较慢,纠偏回路开始工作,但纠偏回路节流阀开度过大,导致下腔压力下降过快、左缸下腔压力过低,报警停机,CCS显示为左管破裂、液压泵故障、表孔闸门命令失效、开度测量值故障。现场手动启动液压泵,手动调整,减小纠偏回路左腔节流阀开度,使两缸丽步,再联系中控室远方落门,闸门关闭正常。
③结论 通过现场调整流量解决异步,说明在闸门下落过程中两缸负载与无水试验时有较大差别,半年前表孔无水动门试验时一切正常,但有水落门时却因闸门两缸负载不:同而出现故障。
④预防措 施每年汛前设备大检查中进行表孔闸门无水试验,调整纠偏回路流量,保证无水情况下闸门运行正常。在汛期第一次操作闸门时,现场监视闸门运行情况,必要时调整纠偏回路调节阀,保证汛期闸门正常启闭。